发布时间:2023-04-07 点此:38次
内容如下:
1、生活用水,自来水是液压传递的。
2、动物包括人的血压,血液的流动是液压传递的。
3、体液从细胞外进入到细胞里是液压传递的。
4、排尿是液压传递的。
5、医疗注射是液压转递的。
基本原理:
液压系统利用液压泵将原动机的机械能转换为液体的压力能,通过液体压力能的变化来传递能量,经过各种控制阀和管路的传递,借助于液压执行元件(液压缸或马达)把液体压力能转换为机械能,从而驱动工作机构,实现直线往复运动和回转运动。其中的液体称为工作介质,一般为矿物油,它的作用和机械传动中的皮带、链条和齿轮等传动元件相类似。
在液压传动中,液压油缸就是一个最简单而又比较完整的液压传动系统,分析它的工作过程,可以清楚的了解液压传动的基本原理。
振动压路机无行走动作故障的排除http://www.cnsb.cn 2007-7-21 中国设备网 文字选择:大 中 小YZC10型振动压路机的行走系统采用了机、电、液一体化技术,因此一旦行走系统出现故障,应从机械、电气、液压三个方面去查找故障原因。该机行走系统的电路见图1、液压系统原理图见图2,因机、电、液方面原因而造成该机行走无力或无动作的故障事例如下。
1、机械原因 现象:机器突然出现无行走动作,但其他动作正常。
检查:打开与制动器连接的液压油管(图2中A点或B点)时,有一定的液压油流出,说明控制电路工作正常,制动器能够打开;测得液压系统压力的最大值仅为0.6MPa。 经分析,系统压力建立不起来的原因可能是,系统卸荷或未能带动负载。 在检查动力传递链中各部件编入、输出的连接处时发现,前驱动液压马达与轮边减速器的连接轴已被扭断。 排除:重新加工连接轴,安装后机器行走动作恢复正常。
2、电气原因 现象:机器无行走动作,打开倒顺伺服阀换向时,有行走的趋势,但并不能行走。 经分析,怀疑是因轮边减速器的制动器打不开而引起的。 检查:打开与制动器连接的液压油管(图2中A点或B点)无液压油流出;再检查制动器上的电磁铁,发现无电流通过;顺着电路检查时,发现制动继电器不能正常,而制动按钮、中位启动开关均能正常工作。
拆开该继电器时发现,电磁线圈的连线已断开。 排除:重新连接电磁线圈的接线后,机器行走恢复了正常。 3、液压原因 现象:发动机工作正常,机器行走无力,液压系统伴有尖锐响声,且液压管抖动。
分析认为:出现此故障的原因有:进油路堵塞、进油不畅或吸空;供油泵有故障;轮边减速器的制动器打不开;系统压力建立不起来。检查: ①根据真空表显示的读数,可排除进油不畅的原因:工作油路中液压油无气泡,说明进油路不吸空。 ②测得驱动泵的供油泵压力1.4MPa(额定值为1.2-1.7MPa),回油量正常,排除了供油泵有故障的原因。
③打开与制动器连接的液压油管(图2中A点和B点),有一定的液压油流出,说明控制电路工作正常,制动器能够打开。 ④测试液压系统压力:先将前、后轮塞住,以防止前、后轮转动;再用便携式液压测试仪代替后驱动液压马达串联在液压系统中,测得系统压力最大值为7.5MPa,空载最大流量为164L/min(额定最大压力值为35MPa、流量为168L/min),但随压力的增加,流量争剧地下降;再测试驱动泵的压力,用便携式液压测试仪代替前驱动液压马达串联在液压系统中,测得驱动泵压力最大值仅为7.5MPa(与额定最大压力值35MPa相差4倍多),空载最大流量为164L/min,但随压力的增加,流量争剧地下降。由以下测试结果可判定驱动液压泵出现内泄的可能性很大。 排除:拆下驱动泵,发现其上的配流盘已拉伤。
重新研磨配流盘的配合面后装复,使用时机器行走动作已正常。工作压力也达到了31MPa。 配流盘的研磨方法: 研磨前,将配流盘拉伤处先用油石将其基本推平,然后涂上一层薄薄的清洁机油,将其置于干净的平板上用手指按压,根据配流盘与平板接触圆周处油膜的闪动情况,可以大体上知道其不平的部位。研磨工作开始前,须在研磨平板上的工作表面上涂以煤油或汽油,并擦干净,然后在平板上加适当的研磨剂,将配流盘表面合在平板上,以“8”安形的推磨路线或以旋磨和直线磨相结合的方式进行研磨。
研磨时,对配流盘施加的压力应均匀,否则会使研磨的平面出现倾斜。因此,常在研磨一定时间后将其平面调转180°再行研磨,或调转4个90°,这样可防止虹作表面倾斜。如发现表面已倾斜,则可在工作厚的部位上将压力加大一些。多磨些时间来加以校正。
经研磨修理的配流盘,应用煤油洗净并抛光;一般要求表面粗糙度Ra为0.16μm,平面度允差不大于0.005mm。用刀口平尺搁靠做对光测量时,刀口处最好不透光,凹心越小越好,不允许中间凸起。
(1)油泵原因造成无流量输出或输出流量不够。油泵转向不对,根本无压力油输出,系统压力一点也不上去;因电机转速过低,功率不足,或者油泵使用日久内部磨损,内泄露大,容积效率低,导致油泵输出流量不够,系统压力不够;油泵进出油口装反,而泵又是不可反转泵,不但不能上油,而且还冲坏油封;泵吸油管太小,吸油管密封不好漏气,油液粘度太高,滤清器被杂质污物堵塞,也将造成泵吸油阻力大产生吸空现象,使泵的输出流量不够,系统压力上不去。
(2)溢流阀等压力调节阀故障。
溢流阀阀芯卡死在大开口位置,油泵输出的压力油通过溢流阀流回油箱,使压力油与回油路短接;压力控制阀的阻尼孔堵塞,或者调压弹簧折断等原因造成系统无压力;当溢流阀阀芯卡死在关闭阀口位置时,则系统压力下不来。(3)在工作过程中若发现压力上不去或压力下不来,则很可能是换向阀失灵,导致系统卸荷和封闭,或是由阀芯与阀体孔之间严重内泄露所致。(4)卸荷阀卡死在卸荷位置,系统总卸荷,压力上不去。(5)系统内外泄露。